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2024-06-18
本文作者剖析零电压的爆发原因,,,,重点剖析极片毛刺导致电池零电压的征象,,,,以准确找到短路的原因,,,,精准解决此问题,,,,更好地明确生产历程中极片毛刺管控的主要性。。。
1 实验
1.1 电池制备
实验电池以镍钴锰酸锂质料(NCM111)作为正极活性物质。。。将正极活性物质、导电剂SP 炭黑、黏结剂聚偏氟乙烯PVDF和溶剂NMP凭证质量比66∶2∶2∶30搅拌,,,,制成浆料,,,,涂覆在15μm厚的涂碳铝箔上,,,,单面涂覆量为270g/m2。。。将正极极片放置在温度(120±3)℃的烤箱中干燥24h,,,,辊压后,极片的压实密度为3.28g/cm3。。。
以钛酸锂质料Li4Ti5O12作为负极活性物质。。。将负极活性物质、导电剂SP炭黑、黏结剂PVDF和溶剂NMP凭证质量比52∶2∶2∶44搅拌,,,,制成浆料,,,,涂覆在15μm厚的涂碳铝箔上,,,,单面涂覆量为214g/m2。。。将负极极片放置在温度(110±3)℃的烤箱中干燥24h,,,,辊压后,,,,极片的压实密度为1.85g/cm3。。。干燥后的极片经分切后,,,,极片宽度(136.0±1.0)mm,,,,极片毛刺不凌驾12μm。。。
以1mol/L LiPF6/EC+EMC+DMC(体积比1∶1∶1)为电解液,,,,20μm厚的聚乙烯(PE)多孔隔膜为隔膜,,,,制备66160型电池,,,,容量设计为45Ah。。。卷绕组装后,,,,将铝壳顶盖焊封,,,,将实验电池放置在温度(85±3)℃的烤箱中,,,,干燥24h,,,,再向电芯注液,,,,注液量均为200g。。。注液后的电池在常温下静置72h,,,,静置竣事后,,,,对所有实验电池举行开路电压(OCV)测试,纪录电池内阻和电压。。。
化成前的零电压电池,,,,充电后,,,,毛刺熔断,,,,零电压不再泛起。。。对该电池举行正;;;;;;闪鞒滩馐,,,,化成工艺如下:①高温箱温度抵达120℃后,,,,弃捐120min;;;;;;②1.0C恒流充电至阻止电压2.8V后。。。转恒压充电,充电阻止时间2h;;;;;;③弃捐10min;;;;;;④1.0C恒流放电至阻止电压1.5V后,,,,转恒压放电,,,,放电阻止时间2h;;;;;;⑤弃捐10min;;;;;;⑥重复②到⑤方法3次;;;;;;⑦1.0C恒流充电,,,,充电时间0.7h,,,,再以2.3V恒压充电,,,,阻止电流 0.45A。。。对化成后的电池举行自放电测试。。。接纳测试静态电压的要领,,,,测试电压时长不少于两个月。。。电池在常温(25±5)℃下静置24h后,,,,举行开路电压测试并纪录。。。电池继续在常温下静置,,,,一个月、两个月后,,,,再次举行开路电压测试并纪录。。。
1.2 充电测试
用交流内阻测试仪举行内阻和电压剖析。。。用5V-50A高精度电池性能检测系统举行充电性能测试。。。对注液后静置竣事的电池举行电压测试时,短路电池的电压为0,,,,即为零电压电池。。。对零电压电池举行充电测试。。。在情形温度(25±3)℃下,,,,接纳1A、2A和3A等差别电流充电,充电竣事后,视察电池电压的转变情形。。。凭证电流从小到大、时间由短到上举行实验,充电时间划分设置为5s、10s、25s。。。
1.3 自放电测试
接纳二次元测试仪举行极片毛刺剖析。。。用交流内阻测试仪举行内阻和电压剖析。。。用5V-50A高精度电池性能检测系统测试电性能。。。用高温箱控制电池温度。。。
2 效果与讨论
2.1 化成前电池电压比照
1A、2A充电历程中及阻止充电后的电池电压见图1。。。从图1可知,,,,零电压电池可近似看作内部保存毛刺短路。。。该电池可遭受1min内2A以下电流的测试。。。当充电电流为1A、2A时,,,,由于内部保存毛刺导致的短路,,,,电压抵达一个稳固值后不再转变;;;;;;当阻止充电后,,,,电压快速恢复到0。。。
继续增大充电电流,将充电电流改为3A,,,,充电时间划分设置为5s、10s、25s,,,,电池的充电测试曲线见图2。。。
从图2可知,,,,当充电电流抵达3A时,,,,电池在5s和10s充电时间下,,,,电压状态与1A、2A充电类似。。。继续延伸充电时间,,,,当充电时间凌驾10s后,,,,电压缓慢上升;;;;;;当充电时间抵达20s后,,,,电压快速上升,,,,充电阻止后,,,,电压缓慢下降,,,,短时间内没有泛起之前的零电压征象。。。由充电历程中电压转变的速率可知,,,,此时,,,,电池内部的毛刺已因充电爆发的热量爆发了热熔断。。。毛刺熔断之前,,,,在充电最先后的10~20s内,,,,电压泛起一个缓慢上升的阶段。。。20s后,,,,毛刺熔断,,,,此时电池电压泛起快速上升。。。阻止充电后,,,,电池电压缓慢降低。。。毛刺熔断后,,,,金属杂质仍然残留在电池内部,,,,导致自放电快于正常电池。。。对该电池举行正;;;;;;珊,,,,测试自放电速率。。。
实验选取的电池凭证1.3节化成工艺举行充放电,,,,方法⑦竣事后,,,,电池荷电状态(SOC)约为80%。。。在常温下对电池举行自放电测试,,,,并选取正常电池和同批包括杂质电池举行比照,,,,测试数据见表1。。。
从表1可知,,,,毛刺导致的电池自放电征象确实保存,,,,影响了电池的荷电坚持能力。。。接纳充电电流剖析自放电异常的原因,,,,可直观地反映出制造历程中极片毛刺的异常状态,,,,说明在生产历程中应进一步增强工艺控制要求,,,,实时维护刀具,包管电池的性能,,,,镌汰清静隐患。。。毛刺熔断后,,,,极片内部仍保存金属杂质。。。丈量电池分容后的自放电数据可知,,,,正常电池常温下静置一个月后,,,,电压降低约7mV,,,,两个月后,,,,电压降低约10mV,,,,说明毛刺过大电池的自放电率大于正常电池。。。连系化成前的电压和分容后的自放电数据剖析可知,,,,毛刺过大,,,,将导致电池荷电坚持性能泛起异常。。。电池极片保存的毛刺不会完全消逝,,,,将恒久影响电池的性能。。。
3 结论
电池制造历程中,,,,控制极片毛刺巨细是一项要害参数。。。毛刺导致短路后,,,,电池在注液后的电压为0。。。对毛刺引发的短路电池举行小电流充电,,,,会泛起电压恒定稳固的征象,,,,当电流抵达毛刺熔断值后,,,,电池内部保存金属杂质,,,,会继续影响电池的自放电,,,,自放电率大于正常电池。。。该要领可以识别电池制造历程中毛刺引发的电池短路,,,,从而指导在电池生产历程中,,,,增强对分切、模切、卷绕装备举行排查,,,,阻止大批量缺乏格电池的爆发。。。
文章泉源:https://www.resheji.com/xingyezixun/jishuwenzhang/shichangyingyong/dianyuandianli/2024-03-16/2935.html