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电池极片毛刺导致电池短路的检测要领

2024-06-18

本文作者剖析零电压的爆发原因,, ,,重点剖析极片毛刺导致电池零电压的征象,, ,,以准确找到短路的原因,, ,,精准解决此问题,, ,,更好地明确生产历程中极片毛刺管控的主要性。 。。


1 实验

1.1 电池制备

实验电池以镍钴锰酸锂质料(NCM111)作为正极活性物质。 。。将正极活性物质、导电剂SP 炭黑、黏结剂聚偏氟乙烯PVDF和溶剂NMP凭证质量比66∶2∶2∶30搅拌,, ,,制成浆料,, ,,涂覆在15μm厚的涂碳铝箔上,, ,,单面涂覆量为270g/m2。 。。将正极极片放置在温度(120±3)℃的烤箱中干燥24h,, ,,辊压后,极片的压实密度为3.28g/cm3。 。。

以钛酸锂质料Li4Ti5O12作为负极活性物质。 。。将负极活性物质、导电剂SP炭黑、黏结剂PVDF和溶剂NMP凭证质量比52∶2∶2∶44搅拌,, ,,制成浆料,, ,,涂覆在15μm厚的涂碳铝箔上,, ,,单面涂覆量为214g/m2。 。。将负极极片放置在温度(110±3)℃的烤箱中干燥24h,, ,,辊压后,, ,,极片的压实密度为1.85g/cm3。 。。干燥后的极片经分切后,, ,,极片宽度(136.0±1.0)mm,, ,,极片毛刺不凌驾12μm。 。。

1mol/L LiPF6/EC+EMC+DMC(体积比1∶1∶1)为电解液,, ,,20μm厚的聚乙烯(PE)多孔隔膜为隔膜,, ,,制备66160型电池,, ,,容量设计为45Ah。 。。卷绕组装后,, ,,将铝壳顶盖焊封,, ,,将实验电池放置在温度(85±3)℃的烤箱中,, ,,干燥24h,, ,,再向电芯注液,, ,,注液量均为200g。 。。注液后的电池在常温下静置72h,, ,,静置竣事后,, ,,对所有实验电池举行开路电压(OCV)测试,纪录电池内阻和电压。 。。

化成前的零电压电池,, ,,充电后,, ,,毛刺熔断,, ,,零电压不再泛起。 。。对该电池举行正; ;;; ;;闪鞒滩馐,, ,,化成工艺如下:①高温箱温度抵达120℃后,, ,,弃捐120min; ;;; ;;②1.0C恒流充电至阻止电压2.8V后。 。。转恒压充电,充电阻止时间2h; ;;; ;;③弃捐10min; ;;; ;;④1.0C恒流放电至阻止电压1.5V后,, ,,转恒压放电,, ,,放电阻止时间2h; ;;; ;;⑤弃捐10min; ;;; ;;⑥重复②到⑤方法3次; ;;; ;;⑦1.0C恒流充电,, ,,充电时间0.7h,, ,,再以2.3V恒压充电,, ,,阻止电流 0.45A。 。。对化成后的电池举行自放电测试。 。。接纳测试静态电压的要领,, ,,测试电压时长不少于两个月。 。。电池在常温(25±5)℃下静置24h后,, ,,举行开路电压测试并纪录。 。。电池继续在常温下静置,, ,,一个月、两个月后,, ,,再次举行开路电压测试并纪录。 。。



1.2 充电测试

用交流内阻测试仪举行内阻和电压剖析。 。。用5V-50A高精度电池性能检测系统举行充电性能测试。 。。对注液后静置竣事的电池举行电压测试时,短路电池的电压为0,, ,,即为零电压电池。 。。对零电压电池举行充电测试。 。。在情形温度(25±3)℃下,, ,,接纳1A、2A和3A等差别电流充电,充电竣事后,视察电池电压的转变情形。 。。凭证电流从小到大、时间由短到上举行实验,充电时间划分设置为5s、10s、25s。 。。


1.3 自放电测试

接纳二次元测试仪举行极片毛刺剖析。 。。用交流内阻测试仪举行内阻和电压剖析。 。。用5V-50A高精度电池性能检测系统测试电性能。 。。用高温箱控制电池温度。 。。


2 效果与讨论

2.1 化成前电池电压比照

1A、2A充电历程中及阻止充电后的电池电压见图1。 。。从图1可知,, ,,零电压电池可近似看作内部保存毛刺短路。 。。该电池可遭受1min内2A以下电流的测试。 。。当充电电流为1A、2A时,, ,,由于内部保存毛刺导致的短路,, ,,电压抵达一个稳固值后不再转变; ;;; ;;当阻止充电后,, ,,电压快速恢复到0。 。。

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继续增大充电电流,将充电电流改为3A,, ,,充电时间划分设置为5s、10s、25s,, ,,电池的充电测试曲线见图2。 。。

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从图2可知,, ,,当充电电流抵达3A时,, ,,电池在5s和10s充电时间下,, ,,电压状态与1A、2A充电类似。 。。继续延伸充电时间,, ,,当充电时间凌驾10s后,, ,,电压缓慢上升; ;;; ;;当充电时间抵达20s后,, ,,电压快速上升,, ,,充电阻止后,, ,,电压缓慢下降,, ,,短时间内没有泛起之前的零电压征象。 。。由充电历程中电压转变的速率可知,, ,,此时,, ,,电池内部的毛刺已因充电爆发的热量爆发了热熔断。 。。毛刺熔断之前,, ,,在充电最先后的10~20s内,, ,,电压泛起一个缓慢上升的阶段。 。。20s后,, ,,毛刺熔断,, ,,此时电池电压泛起快速上升。 。。阻止充电后,, ,,电池电压缓慢降低。 。。毛刺熔断后,, ,,金属杂质仍然残留在电池内部,, ,,导致自放电快于正常电池。 。。对该电池举行正; ;;; ;;珊,, ,,测试自放电速率。 。。

实验选取的电池凭证1.3节化成工艺举行充放电,, ,,方法⑦竣事后,, ,,电池荷电状态(SOC)约为80%。 。。在常温下对电池举行自放电测试,, ,,并选取正常电池和同批包括杂质电池举行比照,, ,,测试数据见表1。 。。

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从表1可知,, ,,毛刺导致的电池自放电征象确实保存,, ,,影响了电池的荷电坚持能力。 。。接纳充电电流剖析自放电异常的原因,, ,,可直观地反映出制造历程中极片毛刺的异常状态,, ,,说明在生产历程中应进一步增强工艺控制要求,, ,,实时维护刀具,包管电池的性能,, ,,镌汰清静隐患。 。。毛刺熔断后,, ,,极片内部仍保存金属杂质。 。。丈量电池分容后的自放电数据可知,, ,,正常电池常温下静置一个月后,, ,,电压降低约7mV,, ,,两个月后,, ,,电压降低约10mV,, ,,说明毛刺过大电池的自放电率大于正常电池。 。。连系化成前的电压和分容后的自放电数据剖析可知,, ,,毛刺过大,, ,,将导致电池荷电坚持性能泛起异常。 。。电池极片保存的毛刺不会完全消逝,, ,,将恒久影响电池的性能。 。。


3 结论

电池制造历程中,, ,,控制极片毛刺巨细是一项要害参数。 。。毛刺导致短路后,, ,,电池在注液后的电压为0。 。。对毛刺引发的短路电池举行小电流充电,, ,,会泛起电压恒定稳固的征象,, ,,当电流抵达毛刺熔断值后,, ,,电池内部保存金属杂质,, ,,会继续影响电池的自放电,, ,,自放电率大于正常电池。 。。该要领可以识别电池制造历程中毛刺引发的电池短路,, ,,从而指导在电池生产历程中,, ,,增强对分切、模切、卷绕装备举行排查,, ,,阻止大批量缺乏格电池的爆发。 。。



文章泉源:https://www.resheji.com/xingyezixun/jishuwenzhang/shichangyingyong/dianyuandianli/2024-03-16/2935.html


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